隨著煉鋼工藝的強(qiáng)化,現(xiàn)有煉鋼廠的澆注鋼錠和鋼錠模能力日益不足,并由此使煉鋼生產(chǎn)能力的進(jìn)一步發(fā)揮出來,為了解決爐后生產(chǎn)能力的不足,國內(nèi)外煉鋼工作者曾做了許多努力,如擴(kuò)建廠房, 增加設(shè)備,新建連鑄車間等,但是,對于以鐵路為主的煉鋼廠 的擴(kuò)建與改造,牽渉到總圖運(yùn)輸系統(tǒng)的改造,存在一系列困難。然而,改變工藝采用鋼錠模大水口快速上注,則可以在不增加投資、設(shè)備和定員的前提下,提高爐后生產(chǎn)能力。
鋼錠??焖偕献⒌膶?shí)現(xiàn),將引起一系列重大變革,例如:可大大減化鋼錠模工藝,可使下注的26道工序減為上注的6道工序,由于出鋼溫度降低20?30C,提高了爐子生產(chǎn)率。不僅節(jié)省了能源,降低了t鋼能耗,提高了爐子、盛鋼桶和鋼錠模等的使用壽命,加速鑄錠周轉(zhuǎn),減少了鑄錠吊車作業(yè)率,降低鋼的成本(據(jù)國外統(tǒng)計(jì) 下注費(fèi)用是上注的3?81倍)。美國從50年代,許多地方 從60年代進(jìn)行沸騰鋼、半鎮(zhèn)鋼快速上注工藝的試驗(yàn)研究, 并于60年代末推廣于生產(chǎn),我國于1974年開始進(jìn)行試驗(yàn),取得 了較好效果。